浙江不銹鋼管廠家1986年建于溫州市龍灣區,目前職工人數約13800人,改組前,不銹鋼管生產能力約為150萬噸,其中不銹鋼無縫鋼管90萬噸,不銹鋼焊接鋼管60萬噸。
在浙江不銹鋼管廠家鋼管生產車間內設有MPM軋管機組,可生產最大外徑為355.6mm 不銹鋼管;小型連軋管機組,可生產最大外徑為89mm 不銹鋼管;大型周期軋管機組,可生產最大外徑為600mm 不銹鋼管;擴管機組,可生產最大外徑為925mm的不銹鋼管。此外,在浙江至德鋼業有限公司不銹鋼管廠還設有三套周期軋管機組。Dalmine 鋼管公司于1988~1993年進行了生產重組,力求維護傳統市場,其生產重組的主要內容為:拆除大型周期軋管機,增設斜軋擴徑機,將鋼管生產的重心置于MPM軋管機組上。生產重組前 Bergamo 鋼管廠設有MPM軋管和周期軋管2條軋制線,MPM軋管車間生產φ114~711mm(4 1/2~14英寸)的管子,年產量為33.7萬噸。,周期軋管車間生產Φ244~711mm(9 3/8~28英寸)的管子,年產量為8.7萬噸。煉鋼廠設有45t的煉鋼爐,用于生產周期軋管機用的鋼錠;90t電爐和連鑄機生產MPM軋管機用的連鑄坯。上述兩種產品(即圓坯和鋼錠)年產量為44.8萬噸。因此需要購入相當數量的圓坯以補充鋼產量的不足,并向小直徑鋼管廠供料。
生產改組前鋼管公司的煉鋼廠由于生產率低,競爭能力很差;MPM軋管廠對于直徑大于179mm的管子來說生產率是很高的,但設備利用率低于70%;周期軋管廠,對大直徑鋼管的生產來說,生產能力是足夠的,但由于采用鋼錠,原材料成本高。工藝陳舊,質量水平低下。
根據上述情況,為了提高競爭能力,生產系統重組的總目標是:提高MPM軋管廠的設備利用率;由于擴徑管坯單重提高,使MPM軋機按新的產品大綱生產,提高其產量水平;用連鑄圓坯取代鋼錠。
其具體做法是:對煉鋼廠而言,45噸煉鋼爐停產,為了提高管坯自給能力要提高煉鋼能力,以提供本廠所需的全部連鑄圓坯;對于ф406mm(16英寸)以上不銹鋼管的產生而言,拆除周期軋管機,設置擴管機和均整機,其母體管由MPM軋機生產。在1995年3月舉行的費城國際鋼管會議上INNSE和Dalmine兩公司聯合宣讀了關于斜軋擴徑工藝及其應用實例的論文,接著INNSE公司又在1996年第1期的《Tube &Pipe Technology》雜志上發表題為“Quality Improvement and production Flexibility ob-tained through Hot Rotary Expansion of Tubes”一文,其內容主要是講斜軋擴徑工藝技術,根據達爾明公司新的斜軋擴徑機投產的經驗,INNSE將這種工藝正式稱作NRE工藝,即“New Rotary Expanding(technology)。